|
【卫浴】泉州陶企进行技改通过降耗增加利润 |
【weiyu】2010-5-18发表: 泉州陶企进行技改通过降耗增加利润 对于陶瓷这个高能耗的行业而言,能源消耗占陶瓷生产成本的30%以上,节能降耗成为整个行业面临的头等课题。我市一家陶瓷卫浴企业对8条生产线进行技改,一年可以节省能耗折标准煤近1.5万吨,新增利润 陶瓷相关 卫浴空间 卫浴间 卫浴价格 卫浴品牌 卫浴用品 卫浴产业 ,本文关键词:卫浴能耗生产线节能减排二氧化碳 泉州陶企进行技改通过降耗增加利润对于陶瓷这个高能耗的行业而言,能源消耗占陶瓷生产成本的30%以上,节能降耗成为整个行业面临的头等课题。我市一家陶瓷卫浴企业对8条生产线进行技改,一年可以节省能耗折标准煤近1.5万吨,新增利润1700多万元。 确保技改项目“有钱花” “都说陶瓷企业是高能耗、重污染的企业,这给企业节能减排工作第一责任人很大的压力。”在收获的诸项荣誉中,华盛陶瓷卫浴董事长林辉煌更看重福建省“节能工作先进个人”这个沉甸甸的称号。在接受记者采访时,他感慨,在经营企业的过程中,节能虽是一种压力,却能创造更大的利润。 华盛从进入卫浴业开始,就围绕洁具的设计、节水、材料的环保性等方面投入了持续的研究。在通过开发新产品降低能耗的同时,华盛公司更加注重推广节能技改,降低成本。资金往往成为企业技改的掣肘,为确保技改项目“有钱花”,公司筹措节能减排专项资金,成立由总经理任组长的节能减排领导小组,负责企业节能减排政策、目标的制定和落实工作。 “计划投入5800多万元,对8条生产线进行一台持久的大手术。”据介绍,从去年3月起,企业开始这台大手术,对5条辊道窑生产线、3条隧道窑生产线进行改造,陆续引进新设备60台(套)。 减排近万吨二氧化碳 改造后,所有生产线采用国内先进的高速燃烧系统,大大提高燃煤利用率和余热利用率。同时在不使用锅炉的情况下可自动产生蒸汽,节约燃煤。另外,各电机系统则改为变频器控制,使得电机在流量和轴功率下降的情况下,总损基本恒定,达到节能目的。 “整个改造项目大概需要一年半的时间,除节省大量标准煤外,可减少近万吨二氧化碳及300多吨二氧化硫的废气排放。”林辉煌表示,要打造一个节能技改的示范带动项目,不仅可以直接节省耗能,还可以减少岗位定员,而操作环境和劳动条件也得到改善。 卫浴weiyu相关"泉州陶企进行技改通过降耗增加利润"就介绍到这里,如果对于卫浴这方面有更多兴趣请多方了解,谢谢对卫浴weiyu的支持,对于泉州陶企进行技改通过降耗增加利润有建议可以及时向我们反馈。 (【weiyu】更新:2010/5/18 3:37:00)
|